一、概述
電除塵器是火力發(fā)電廠必備的配套設(shè)備,它的功能是將燃煤或燃油鍋爐排放至煙氣中的顆粒煙塵加以清除,從而大幅度降低排入大氣層中的煙塵量,是改善環(huán)境污染、提高空氣質(zhì)量的重要環(huán)保設(shè)備。
當(dāng)含塵氣體進(jìn)入高壓電場后,粉塵在電子和離子的作用下,以極快的速度荷電,并在電場力作用下迅速向與其極性相反的電極移動,后放出電荷并吸附到陽極板上。放電載體是針刺線,充分利用導(dǎo)體的尖端放電原理。收塵的載體是陽極板,主要用來收集荷電后的灰塵顆粒。通過針刺線的持續(xù)放電,陽極板吸附煙塵顆粒,在陽極板的間歇性機(jī)械振打驅(qū)動下,吸附在陽極板上的煙塵顆粒被震落,掉入下部的匯集灰斗中,再通過氣力輸送的方式,將灰粒輸送至灰?guī)熨A存。
為了形成一個良好收塵環(huán)境,電除塵內(nèi)部空間是由放電的陰極線和收塵陽極板交替布置,即陽極板-針刺線-陽極板結(jié)構(gòu),以使鍋爐煙氣盡可能多地流經(jīng)收塵通道,將煙塵盡可能多地截留下來,凈化后的氣體通過出氣口排入大氣。
電除塵器的主要功用是收塵,每次檢修消缺時,檢查內(nèi)部陰、陽極系統(tǒng)存在的缺陷和隱患,清除極板、極線上的積灰,是提高電除塵降塵效率、保障安全穩(wěn)定運(yùn)行的非常重要和有效的措施。但受其內(nèi)部結(jié)構(gòu)特性的影響,實際上這項重要工作很難做到令人滿意的地步。
以一臺600MW機(jī)組為例,雙室四電場,除塵效率設(shè)計不低于99.6%。一電場深度(沿?zé)煔夥较颍?/span>5.7m,二~四電場深度(沿?zé)煔夥较颍┚鶠?/span>3.8m,陽極板板高15m,陽極板間距在400~450mm之間,陰極針刺線居中布置,則針刺線與陽極板之間的距離在200~225mm之間。電除塵的日常維護(hù)和檢修,就是要面對這五千多片陽極板,十萬多支針刺線。檢修時,工作人員需擠進(jìn)這個狹縫里,當(dāng)人在狹窄空間時,腳很難落到或踩到一個穩(wěn)定堅固的點上。在這樣的工作條件下,要對極板、極線進(jìn)行全面的檢修維護(hù)、隱患排查、缺陷消除等工作,檢修時人員行動極其不便,墜落風(fēng)險高,檢修質(zhì)量無法得到保證,對修后電除塵器的除塵效率影響比較大。
燃煤電廠加裝以NH3和尿素為還原劑的脫硝裝置后,還原劑NH3與煙氣中的硫氧化物和水蒸氣反應(yīng)生成硫酸氫銨(ABS)。ABS沉積會造成選擇性催化還原法(SCR)脫硝效率降低,同時造成下游熱力設(shè)備如空氣預(yù)熱器(APH)和靜電除塵器(ESP)堵塞等問題。ABS的生成和沉積與運(yùn)行環(huán)境有關(guān)。
受電除塵入口煙溫影響,粘性極高的液態(tài)ABS反復(fù)吸附灰粒,一層層吸附下,煙塵包裹住了針刺,造成陰極線異常肥大,進(jìn)而出現(xiàn)特殊的電暈封閉情況。在電場力的作用下,陰極線容易左右晃動,加劇內(nèi)部閃絡(luò)或電場短路的可能性。過量的氨逃逸是關(guān)鍵因素,提高電除塵器入口溫度是幫兇,最終促成了這種后果,F(xiàn)場情況見下圖1、2,表現(xiàn)為一個較典型的嚴(yán)重狀況。

圖1 陰極線嚴(yán)重裹灰情況

圖2 陽極板表面積灰情況
ABS的凝固點是147℃,大于這個溫度,就呈液態(tài)。ABS是一種粘性物質(zhì),易吸附大量飛灰且本身具有強(qiáng)腐蝕性,與飛灰有極大的親和性。ABS物理的特性見下圖3。

圖3 ABS(硫酸氫銨)特性曲線
在常規(guī)火電廠中,使用SCR脫硝工藝,出現(xiàn)氨逃逸是必然現(xiàn)象。原煤中含有硫,燃燒后產(chǎn)生的煙氣中有SO3和SO2存在,這是ABS生成的根本原因,也是我們無法避免的現(xiàn)實,是使用氨氣做為還原劑脫除煙氣中的氮氧化物帶來的一個必然結(jié)果。即使增加陰極線長度,也經(jīng)受不住時間的考驗,無法避免長期過量噴氨、局部噴氨不均勻、氨氮摩爾比過大的問題,最終使總噴氨量過大。煙氣中SO3和SO2的生成是與燃燒過程相伴的,無法在燃燒側(cè)消除。脫硝過程中總會有過量氨的存在,一旦氨逃逸量過大,極線、極板裹灰的狀況將持續(xù)發(fā)生,直到無法解決的地步。因此,控制氨逃逸是一個系統(tǒng)工程,不是一時半會就能解決的。
對于電除塵器運(yùn)行的安全性和穩(wěn)定性來說,承受一個適當(dāng)?shù)陌碧右菟剑且粋很現(xiàn)實的問題。如果每次我們能充分利用檢修機(jī)會,對整個電除塵器內(nèi)部的陽極板、陰極線做一個不留死角的清掃,將極大提升電除塵效率,降低能耗,保證煙塵的達(dá)標(biāo)排放,實現(xiàn)節(jié)能經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,真正將“應(yīng)修必修、修必修好”這一要求和目標(biāo)落到實處。
在施工機(jī)械的使用上,電除塵內(nèi)部無法搭設(shè)升降平臺或腳手架,全賴安全帶和防墜器保障人員安全,屬于高危高風(fēng)險作業(yè)范疇。因此,每次針對電除塵的檢修,都要耗費(fèi)大量的人力、物力和財力,但是效果并不是很理想。
二、問題解決系統(tǒng)
針對電除塵內(nèi)部結(jié)構(gòu)的特殊性,提出一種新的清掃方案,并經(jīng)實踐檢驗,取得了良好的效果,如圖4。

圖4 對陽極板進(jìn)行清掃
這套系統(tǒng)適用于電除塵器內(nèi)部結(jié)構(gòu)特點,能夠在其內(nèi)部進(jìn)行運(yùn)動,對陽極板、陰極線進(jìn)行全面清掃。
檢查工作由機(jī)器完成,無人身和設(shè)備的安全隱患及風(fēng)險,徹底杜絕了安全事故的發(fā)生,操作方便,實現(xiàn)本質(zhì)安全。清掃質(zhì)量清晰可見,修前、修后情況可以實時比對,一目了然。
三、小結(jié)
這套裝置系統(tǒng),在機(jī)組停機(jī)期間可對電除塵器內(nèi)部極板、極線開展全面、徹底的積灰清掃工作,對提升電除塵除塵效率,降低能耗,節(jié)約電力,將實現(xiàn)質(zhì)的提升。對于機(jī)組參與深度調(diào)峰,保障電除塵器良好運(yùn)行,降低煙塵排放,提升排放績效,提高機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定性具有重要作用和現(xiàn)實意義。